近期,山東三建通過技術(shù)創(chuàng)新和施工方案優(yōu)化,采取“六項(xiàng)措施”成功攻破了大型煙風(fēng)道變形難關(guān),提升了煙風(fēng)道成品質(zhì)量,為今后同類型工程煙風(fēng)道制作積累了經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)資料。
據(jù)了解,山東三建承建的國電哈密大南湖煤電一體化項(xiàng)目2號機(jī)組鍋爐煙風(fēng)道總重614噸,全部采用厚度4毫米和5毫米的薄鋼板制作。由于煙風(fēng)道外形尺寸較大,制作所需的鋼板薄,因此制作過程中難以控制其變形,致使制作完成的煙風(fēng)道變形較大。為確保煙風(fēng)道制作質(zhì)量,攻破這一難關(guān),該公司哈密項(xiàng)目部成立了鍋爐煙風(fēng)道制作變形控制QC小組,通過總結(jié)分析找出了煙風(fēng)道變形的主要因素,制定出了煙風(fēng)道制作變形的“六項(xiàng)措施”。
一是控制焊接過程焊機(jī)電流,減少鋼板的熱變形。經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn),確定了鋼板拼接時第一面焊縫的焊接電流、第二面焊縫的焊接電流、板與加固肋之間角焊縫的焊接電流,在焊接過程中嚴(yán)格控制焊機(jī)電流以減少鋼板的熱變形;
二是鋼板全部采用等離子切割機(jī)下料,避免使用氣割下料,減少鋼板變形,節(jié)約人工;
三是鋼板拼接完成后進(jìn)行雙面校平,使其應(yīng)力得以有效釋放,減小鋼板變形;
四是鋼板拼接時預(yù)留膨脹間隙,避免鋼板在焊接時產(chǎn)生焊縫處凸起的現(xiàn)象;
五是施工中采用跳焊法,使施焊部位的熱應(yīng)力能夠有充足的時間釋放,減少熱變形;
六是安裝加固時,盡可能的順著鋼板的長度安裝,以通過控制鋼板本身的內(nèi)在應(yīng)力來控制變形。
該公司通過以上“六項(xiàng)措施”,很好的解決了煙風(fēng)道變形問題。施工完成的煙風(fēng)道鋼板平整、加固支撐下料標(biāo)準(zhǔn)、安裝間距一致、內(nèi)部支撐安裝橫平豎直、焊縫飽滿,質(zhì)量合格率100%,全部達(dá)到“創(chuàng)優(yōu)”的標(biāo)準(zhǔn)要求。據(jù)悉,該公司制定的《鍋爐煙風(fēng)道制作變形控制措施》榮獲了2014年度中國電力建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理(QC)小組成果三等獎。
近年,現(xiàn)行資質(zhì)管理制度的缺陷逐漸暴露,資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的不合理之處逐漸顯現(xiàn),資質(zhì)掛靠、違法分包和轉(zhuǎn)包等行為屢禁不止,擾亂了建筑市場的正常秩序。為此,各地建設(shè)主管部門、行業(yè)協(xié)會和廣大企業(yè),交流了資質(zhì)管理運(yùn)行的現(xiàn)狀,提出資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)修訂的相關(guān)建議。
對企業(yè)而言,股權(quán)到底改還是不改?怎么改?有那些需要解決的矛盾和規(guī)避的風(fēng)險?本期的管理實(shí)踐,將結(jié)合實(shí)踐案例,同多位行業(yè)專家和企業(yè)管理者一同探討。
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